报告期内,广东省全社会用电量2563.84亿千瓦时,同比增长4.2%,增幅同比有所回升。但西电电量同比增加1.59%,超计划增送84.2亿千瓦时,核电电量同比增加39.5%,降雨较往年偏多使地调电量同比增加84.19%,省内燃煤机组受到进一步挤压。受上述因素影响,公司报告期内累计完成合并报表口径发电量270.12亿千瓦时,同比下降15.08%,完成上网电量254.71亿千瓦时,同比下降14.97%,完成全年上网电量计划的40.57%。
报告期内,受电力需求低迷和市场竞争加剧影响,公司电量明显下滑,同时国家自1月1日起再次下调上网电价,使得公司发电业务利润大幅度下降,对联营公司的投资收益也大幅减少。
报告期内,公司实现合并报表口径营业收入102.35亿元,同比下降20.73%;归属于母公司股东的净利润7.38亿元,同比下降57.1%;每股收益0.14元。报告期内,面对前所未有的经营压力,公司主动调整经营管理策略,积极参与“市场电”竞价,合计竞得15.1亿千瓦时电量,占省内“市场电”26.2%份额。公司持续提高燃料管理水平,合理进行掺烧,单位供电燃料成本同比下降13.23%。公司力争在售电侧和清洁能源侧实现经营突破,全资成立的电力销售公司代理用户侧竞得7.77亿千瓦时电量,占省内“市场电”13.47%份额,实现盈利9,500万元;惠州天然气公司、深圳广前公司、广东风电公司电量和盈利水平同比逆势增长,结构调整成效逐步显现。
报告期内,公司积极推进新项目建设和开发。控股建设的大埔“上大压小”项目#2机组于6月份投产、电白热水风电项目于4 月份通过250小时试运并投入商业运行,合计新增投产可控装机64.95万千瓦。公司在清洁能源板块持续进行拓展,新增1个 80万千瓦可控装机天然气热电联产项目获得核准, 4个合计19.8万千瓦可控风电项目获得核准。